对于额定出口热水温度低于120℃、额定热功率小于或等于1.4MW的锅炉,可以免做产品检查试板。 当环缝的母材的焊接方法与纵缝相同时,可只做纵缝检查试板,免做环缝检查试板。 纵缝检查试板应作为产品纵缝的延长部分焊接,环缝检查试板可模拟产品焊接工艺单独焊接。 产品检查试板应由焊该产品的焊工焊接。试板材料、焊接材料、焊接设备和工艺条件等方面应与所**的产品焊缝相同。试件焊成后应打上焊工代号钢印。检查试板的尺寸应满足制备检验和复验所需的力学性能试样。第67条 检查试件经过外观检查和无损探伤检查后,在合格部位制邓试样。需要返修检查试件的焊缝的,其焊接工艺应与产品焊缝返修的焊接工艺相同。第68条 为检查焊接接头整个厚度上的抗拉强度,应从检查试板上沿焊缝横向切取一个焊接接头拉伸试样。试样的形式和尺寸见图5-1。拉伸试样上母材与焊缝表面的不平整部分应用机械方法除去。 试样的拉伸试验应按GB228《金属拉伸试验法》规定的进行。焊接接头的抗拉强度不低于母材规定值下限为合格。第69条 焊接接头弯曲试样应从检查试板上沿焊缝横向切取两个,其中一个是面弯试样,一个是背弯试样。试样尺寸见图5-2。图中试样宽度B为30mm,试样长度L≈D+2.5So +100 mm。当板厚小于或等于20 mm时,So 为板厚;当板厚大于20 mm时,So 为20 mm。 试样上高于母材表面的焊缝部分应用机械方法去除,试样的拉伸面应平齐且保留焊缝两侧中至少一侧的母材原始表面。试样拉伸面的棱角应修成半径不大于2mm的圆角。 试样的弯曲试验应按GB232《金属弯曲试验方法》规定的方法进行。试样的焊缝中心线须对准弯轴中心。规定的试样弯曲角度见表5--2。弯曲试样冷弯到表5--2规定的角度后,其拉伸面上有任何一条长度大于1.5mm的横向裂纹或缺陷,为不合格。度样的棱角开裂不计,但确因夹渣或其他焊接缺陷引超试样棱角开裂的长度应计入评定。第70条 力学性能试验有某项不合格时,应从原焊制的检查试件中对不合格项目取双倍试样复验,或将原检查试件与产品再热处理一次后进行***复验。 若拉伸和弯曲的每个复验试样的试验结果都合格,则复验为合格,否则为不合格,该试样**的产品焊缝也不合格。第六节 水压试验第71条 受压焊件的水压试验应在无损探伤和热处理后进行。单个锅筒和整装出厂的焊制锅炉,应按本规程第153条的规定在制造单位进行水压试验。
生物质锅炉三大难题冒黑烟、螺旋卡料、料仓回火现在全国所有的生物质锅炉都存在三大难题:1、排烟口冒黑烟。2、螺旋卡料。3、料仓回火。生物质锅炉系列成功解决了生物质锅炉冒黑烟、卡料、回火的三大难题,创造了世界奇迹。环保产品不环保——冒黑烟2014年国家***取缔燃煤锅炉、加速淘汰落后产能的双重压力,给锅炉行业带来了重大危机。锅炉企业在没有经过研发和实验就匆匆把燃煤锅炉粗犷的改造成生物质锅炉。以为二氧化硫二氧化碳零排放就是环保锅炉,但是没有解决烟气排放的黑烟问题。在锅炉实际运行中造成浓烟滚滚,周边居民投诉不断,形成环保产品不环保的黑烟难题,而我公司从2009年就组织科研团队赴欧美考察,潜心研发。采用三炉膛四回程的结构优势和旋风燃烧专利技术,经过二次补氧三次燃烧,使锅炉在燃烧时无黑烟、无灰尘、烟气排放优于燃油锅炉。自动系统不自动——螺旋卡料由于生物质锅炉采用螺旋自动给料系统,其螺旋阻力都是针对8个毫米生物质颗粒设计的,而生物质颗粒产家为了降低成本,对颗粒环模模具实行二次或多次扩孔循环利用,造成市面上出现大量的9-10毫米的生物质颗粒。在客户使用时,由于颗粒阻力增大,经常造成螺旋给料卡住不下料,非要锅炉工手动给料,形成自动系统不自动。我公司科研团队在2010年就已发现此问题并采用翻版式给料设计和采用切割螺旋设计,并在此基础上增大电机功率的三大方法,成功解决自动系统不自动的卡料难题并成为行业**。安全产品不安全——料仓回火生物质锅炉第三大缺点,料仓回火燃烧,由于市面上所有生物质锅炉都采用螺旋给料系统,使料仓与炉膛无法分割,一旦烟管排气受阻,就会造成正压燃烧,使料仓造成回火甚至燃烧,给客户带来严重的安全隐患,而科研团队对此科研公关采用倾斜防火给料增加给料气的阻力:并采用冷风导流和高压气阻等专利设计,解决了生物质锅炉料仓回火燃烧的难题。
生物质锅炉燃料充分燃烧的条件有哪些:1 适量的空气如果空气量过大会造成炉膛温度降低,增加燃料不完全燃烧,如果空气量不足会导致燃烧效率降低,即浪费了燃料,也造成烟气排放量增加。2 足够的炉温生物质锅炉燃料的充分燃烧首先需要炉温能够满足燃料充分燃烧的需要,燃烧速度与温度成正比关系,在保证炉膛不结渣的前提下,尽量提高炉膛温度。3 燃料与空气的充分混合生物质锅炉在燃烧阶段,要保证空气和燃料的充分混合,在燃尽阶段,要加强扰动。保证燃料在炉排上和炉膛中停留时间够长,这样燃烧就更充分,提高燃烧效率,节约成本。4 合理的火焰前沿位置。生物质锅炉火焰前沿应该位于**炉排与中部炉排的之间区域,火焰在炉排上的充满度好。生物质锅炉。具有出力足,热效率高,运行稳定可靠,超负荷能力强,节能环保等诸多优点,受热面积布置更加合理。充分利用农林秸秆,工业三废等燃料加工制作成环保新型燃料,燃烧清洁无污染,资源利用又环保,生物质锅炉不*能提高企业经济效益,而且也越来越能满足城市环境发展的要求。
3、把煤泥烘干机与热风炉的连接处、烘干机出口处、旋切机(煤泥粉碎机)底部等清理干净,确保各接中处无杂物,不漏气。
当操作电热锅炉开关指ON,电源指示灯不亮时,故障的原因有:1.保险丝烧坏,更换即可;2.电源线接触不良,检查拧紧;3.灯泡坏了,更换。
对于单锅筒横梁式角管锅炉中因腐蚀产生的缺陷,通常都可以按照焊接修正原则予以修复;其次,如果能对锅炉中的挡水板进行合理改造的话,相信对防止腐蚀也是有效的。
锅炉每一个运用的企业来说,要想生计、展开都必须充分重视供热质量、经营管理等各个方面的问题,只需协调好各方面利益,才华更好的使企业得到展开,更好的服务于公民。新装置的锅炉在发起前应进行哪些作业们为您整理了一下几点注意事项。水压试验,查验承压部件的严密性,水压试验的目的是为了查验承压部件的强度及严密性。
生物质锅炉缺水的解决方法:生物质锅炉运行必须保持正常水位。当水位低于比较低安全水位线时,称为缺水事故。缺水事故可分为轻微缺水和严重缺水两种。如水位在比较低安全水位线以下,但还能看见,或虽然已看不见水位,但对允许采用“叫水法”的生物质锅炉进行“叫水”后水位很快出现时,属于轻微缺水。如水位已看不见,用“叫水法”也不能出现时,属于严重缺水。 生物质锅炉缺水事故,如果处理不当,会造成设备严重损坏,如果在生物质锅炉严重缺水的情况下进水,就会导致生物质锅炉。这是因为生物质锅炉缺水后,一方面钢板**烧而过热,甚至烧红,使强度大为下降,另一方面由于过热后的钢板温度与给水的温度相差极为悬殊,钢板先接触水的部位因遇冷急剧收缩而龟裂,在蒸汽压力的作用下,龟裂处随即撕成大的破口。汽水从破口喷射出来,即造成事故。
(5)设备安装好后,通入一定量的氮气保压30分钟,检查有无泄漏,如发现有泄漏请用肥皂沫查找管路、管口泄漏点,找出后放掉气体拧紧,再次通入氮气保压试验,确保无泄漏后开始正常工作。
生物质燃料锅炉的管理 由于生物质燃料具有挥发分高、燃点低、燃烬率高、灰分少的特点,所以为了保证锅炉燃烧正常运行,在运行时须注意以下几点:根据锅炉运行实际燃料的消耗量调整上料机的燃料供给量。高温裂解室内(炉膛内)的燃料未燃尽,鼓、引风机不得停止运行。运行中突然停电时,必须及时***高温裂解室内(炉膛内)的燃料。停炉前,不得再添加生物质燃料。停炉时,无需封火,炉排上燃料燃尽后,鼓、引风机方可停止运行。每班检查转动机构运行情况及减速机内的油位是否正常。定期清理折烟室内和烟管内积灰和灰渣。高温裂解室内(炉膛内)的配氧参数在锅炉安装调试好后,请勿乱动。锅炉操作人员必须责任心强,按操作规程进行作业。